影響數控銑(xǐ)床加工精度案例分析

發表時(shí)間:2022/12/15 閱讀量:460 來源: 廣東麻豆视频在线观看智(zhì)控有(yǒu)限(xiàn)公(gōng)司
數控銑床(chuáng)屬於精密設備,但是在使用過程(chéng)中(zhōng)難(nán)免會遇到數控銑床加工精度異常現象(xiàng),影響產品的加工精度,形成這類故障的原因主(zhǔ)要有四個方麵:  1.係統參數發生變化或改動;  2.機床位置環異常;  3.電機運行狀態異常,即電氣及控製部分異常;  4.機械故障,如絲杠,軸承(chéng),聯軸器等部件。另外加工程序(xù)的編製,刀具的選擇及人為(wéi)因(yīn)素,也可(kě)能導致加工精度異(yì)常。  針對以上常見的故障,下麵根據案(àn)例一一進行分析及(jí)研究  1.係統參數發生變化或改動導致加工精度異(yì)常  一台數控立式銑床,配置FANUC0i-MC數控係統(tǒng)。在加工批零件時,發現當班加工出來的零件均比要求尺(chǐ)寸小(X軸方向超差(chà)-0.03,Y軸(zhóu)方向超(chāo)差-0.05),而該班之前的(de)零件尺寸均在公差範圍內。檢查程序、刀具均正常,檢查各軸反向(xiàng)間隙,發現X軸間隙剛好為0.03MM,Y軸(zhóu)間隙為0.05MM。進一步(bù)了解情況得知,原來前一天技術人員進行常規設備維護時,誤將反向間(jiān)隙參數號1851的單位μm當成了10μm,結果將X軸間隙30μm設成了3μm,Y軸間隙50μm設成(chéng)了5μm,導致誤差的出現(xiàn)。  係統參數主(zhǔ)要包括機床(chuáng)進給單位、零點偏置、反向間隙等等。例如SIEMENS、FANUC數控係統,其進給單位有公製和英製兩種。機床修理過程中某些處理,常(cháng)常影響到零點(diǎn)偏置和間隙(xì)的變化,故障處理完畢(bì)應作適時地調整和(hé)修改;另一方麵,由於(yú)機(jī)械磨損嚴重或連(lián)結鬆動也可能造成參數實測值的(de)變化,需對參數做相應的修改才能滿足機床加工精度的要求。  2.機械故障(zhàng)導致的加工精度異常  案例一:一台GSVM6540A立式加工中心,采用FANUC0i-MC數控係統。一(yī)次在銑削模具過(guò)程中,突然發現Z軸進給異常,造成至少0.3mm的切(qiē)削誤差量(Z向過切)。調查中了解到(dào):故障(zhàng)是突然發生的。機床在點動、MDI操作方式下各軸運行正常,且回參考點正常;無任何報警提示,電氣控製部分硬故障的可能性排除。分析認為,主要應對以下幾方麵逐一(yī)進行檢查。  (1)檢查(chá)機(jī)床正運行的加工程序段,特別是加工深度設定(dìng)、刀具(jù)長度補償、加工坐(zuò)標(biāo)係(G54~G59)的調用等,檢查後並無異常。  (2)在(zài)點動方(fāng)式下,反複運動Z軸,經過視、觸(chù)、聽對(duì)其運動狀態診斷,發現Z向運動聲音(yīn)並無異常。  (3)檢查機床Z軸精度。用手脈發生器移動Z軸,(將手脈倍率定為1×100的擋位,即每變化一步,電機(jī)進給0.1mm),配合百分表觀察Z軸的運動情況。在單向運動精度保持正常後作為起始點的正向運動,手脈(mò)每(měi)變化(huà)一步,機床Z軸運動的實(shí)際距(jù)離d=d1=d2=d3…=0.1mm,說明電機(jī)運行良好(hǎo),定(dìng)位精(jīng)度良好。但在反向運動(dòng)時,發現明(míng)顯間隙。將手輪設成1×10擋位,配合百分表反複測量得(dé)到Z軸的反向間隙為0.25MM,修改係統1851號參數進行(háng)Z軸反向間隙(xì)補償,再用百分(fèn)表測量Z軸反(fǎn)向間隙,間隙消除,故障初步排除。  (4)進行(háng)試加工驗證。再加工後發現(xiàn),Z軸誤差依然存(cún)在(zài),誤差(chà)值約為0.2MM,由此判斷Z軸連結機構存在機械故障(zhàng)。  (5)檢查Z軸連結機構。經檢查發現Z軸絲杆的緊(jǐn)固螺母有(yǒu)鬆動跡像,造成Z軸(zhóu)絲杆軸向(xiàng)竄動,以致誤差(chà)的出現。調緊螺母,注意鬆緊程度,過鬆會有反(fǎn)向間隙,過緊會使絲杆受力過(guò)大,造成振動。再次修改係統1851號參數進行Z軸反向間隙補償(cháng),以(yǐ)致間隙(xì)消除。試(shì)加工後,故障排除。  案例二:一(yī)台GSVM6540A立式(shì)加(jiā)工(gōng)中心,采用FANUC0i-MC數控係統。在加工一長方形模坯時,發現Y軸方向寬度的精度異常,實測尺寸比要求小0.2-0.3MM,而且右端的實測值要比(bǐ)左端(duān)的小,但X軸方向的長度精度正常。分析步驟如下:  (1)首先檢查(chá)零件的CAD造型及加工程序,均無發現錯(cuò)誤。  (2)用百分表檢查Y軸精度,發現Y軸定位精度良好。由可知誤差是在有載荷的情況下才(cái)出現(xiàn)的。分析可知,故障原因有二:一是Z軸導軌線條鬆,二是X導軌線條鬆。根據零件實測值右端比左端小的特點(diǎn)初步認定故障是由X導軌右邊的(de)線條鬆(sōng)動造成(chéng)的。  (3)拆缷X軸右邊防護罩,觀察X導軌右邊的線條,發現果然有鬆動的跡像。  (4)調緊導軌線條(tiáo)後試加工,精度正常,故障排除。  3.機床電氣參數未優化電機運行異常(cháng)  一台數控立(lì)式銑床,配置FANUC0i-MC數控係統。在加(jiā)工完一模具零(líng)件後,用量具測量發現X軸尺寸(cùn)超差-0.05MM左右。檢(jiǎn)查發現X軸存在一定(dìng)間隙(xì),且電機(jī)啟動時存在(zài)不穩定現象。用手觸(chù)摸X軸(zhóu)電機時感覺電機抖動比較嚴重,啟停(tíng)時不太明顯,JOG方式下較明顯。  分析認為,故障原因有兩點,一是機械反向間隙較大;二(èr)是(shì)X軸電機工作(zuò)異常,電機抖(dǒu)動(dòng)導致丟步。利用FANUC係統的參(cān)數功能,對電機進行調試。首先(xiān)對存在的(de)間隙進行了補償;調整伺服增益參數(shù)及N脈衝抑製功(gōng)能參數,X軸電機的抖動消除,機床加工精(jīng)度恢複正常。  4.機床位置環異常或控製邏輯不妥導致加工(gōng)精(jīng)度異常  一台TH61140鏜銑床加工中心,數控係(xì)統為FANUC18i,全閉環控製方式。加(jiā)工過程中,發現該機床Y軸精度異常,精度誤差*小在0.006mm左右,*大誤差可達到1.400mm。檢(jiǎn)查中,機床已經按照要(yào)求設置了(le)G54工件坐標係。在(zài)MDI方式下,以G54坐標係運(yùn)行一段程序即“G90G54Y80F100;M30;,待(dài)機(jī)床運行(háng)結(jié)束後顯示器(qì)上顯示的(de)機械(xiè)坐標值為“-1046.605,記錄下該值。然後在手動(dòng)方式下,將機(jī)床Y軸點動到(dào)其他任意位置,再次在MDI方式(shì)下執行上麵的語句,待(dài)機床(chuáng)停止後,發(fā)現此(cǐ)時機床機械坐標數顯值為“-1046.992,同第一次執行後的數顯示值相比相差了0.387mm。按照同樣的方法,將Y軸點動到(dào)不同的位置,反複執行該語句,數顯的示值不定。用百分表對Y軸進行(háng)檢測,發現機械位置實(shí)際誤差同數顯顯示出(chū)的誤差基本一致,從而認為故障原(yuán)因為Y軸重複定位誤差過(guò)大。對Y軸的反(fǎn)向間隙及定位精度進行仔細檢查,重新作(zuò)補(bǔ)償,均無效果。因此懷疑光柵尺及係統參(cān)數等有問題,但為什麽產(chǎn)生如此大的誤差,卻未出現相應的報警信息呢?進一步檢查發現,該軸為垂直方向的軸,當Y軸(zhóu)鬆(sōng)開(kāi)時,主軸箱向(xiàng)下掉,造成了超差。對機床的PLC邏輯控製程序做了修改,即在(zài)Y軸鬆開時,先把(bǎ)Y軸使能加載,再把Y軸(zhóu)鬆開;而在夾緊時(shí),先把軸夾緊後,再把Y軸使能去掉。調整後機床故障得(dé)以解決。 如果在使用中發現任何異(yì)常現象,請及時(shí)和廠家售後服務聯係,在技術人(rén)員的指(zhǐ)導下完成操作。東莞市麻豆视频在线观看智控有限公司是一家股份製公司,旗下有 眾創為智控科技有限公司,景哲機電有限公司,子帆機床服務公司 ,專注於數控設備的(de)生產',銷售,研發,整機配套,和代工服務為一體的高薪(xīn)技術企(qǐ)業。
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